1、質(zhì)量流量計(jì)故障現(xiàn)象
某公司苯通過(guò)質(zhì)量流量計(jì)管輸出廠(chǎng),2010年10月投用后,收方反映苯出廠(chǎng)總量少且與該公司付量罐比對(duì)誤差達(dá)0.5%左右。
2、質(zhì)量流量計(jì)故障原因分析
苯出廠(chǎng)采用型號(hào)為JK300的質(zhì)量流量計(jì)。用ProLink軟件對(duì)流量計(jì)進(jìn)行檢查并調(diào)零,連續(xù)三次靜態(tài)零點(diǎn)(Zero)值均在0.52~0.78μs之間,且動(dòng)態(tài)零點(diǎn)(LiveZero)值在-0.45~0.2t/h之間變化,說(shuō)明零點(diǎn)不正常,傳感器存在應(yīng)力。
在停止輸送期間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計(jì)溫度、密度曲線(xiàn)異常,流量計(jì)內(nèi)苯存在氣化現(xiàn)象。為此對(duì)流量計(jì)檢查,發(fā)現(xiàn)2個(gè)問(wèn)題:一是質(zhì)量流量計(jì)的安裝法蘭被伴熱管線(xiàn)阻擋,與主管線(xiàn)上的法蘭很難平行、對(duì)中后,螺栓上緊后產(chǎn)生了應(yīng)力;二是高溫蒸氣伴熱管線(xiàn)緊貼流量計(jì)傳感器,導(dǎo)致傳感器內(nèi)介質(zhì)溫度升高,致使氣化。
3、質(zhì)量流量計(jì)故障解決方案
通過(guò)改進(jìn)流量計(jì)的伴熱管線(xiàn),確保質(zhì)量流量計(jì)的法蘭面平行、對(duì)中,消除應(yīng)力。將質(zhì)量流量計(jì)用保溫棉保溫隔離后再對(duì)伴熱管線(xiàn)外部整體保溫,消除伴熱管線(xiàn)直接貼在質(zhì)量流量計(jì)表面介質(zhì)溫度不能控制的問(wèn)題,控制介質(zhì)的溫度在5~40℃,防止介質(zhì)結(jié)晶或氣化現(xiàn)象發(fā)生。在DCS中增設(shè)質(zhì)量流量計(jì)的溫度上、下限報(bào)警點(diǎn),根據(jù)溫度顯示值調(diào)節(jié)伴熱蒸氣量,按上限溫度不高于40℃控制。重新安裝并對(duì)流量計(jì)調(diào)零后,Zero值恢復(fù)至0.03μs,其中LiveZero值小于0.1t/h且穩(wěn)定,說(shuō)明傳感器的應(yīng)力已消除。
通過(guò)采取以上措施,該公司與收方連續(xù)三批次比對(duì)誤差都小于0.15%,達(dá)到了規(guī)定的允許誤差小于0.30%的要求。